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煤泥泵在調試期間有時候會出現(xiàn)一些小故障,如果我們不懂得如何處理可能會出大問題,所以我們一定要學會排除這些故障的方法。-是我們先關的,下面就是煤泥泵常見的一些故障問題。
一、1#煤泥泵在調試期間出現(xiàn)“吸油堵”故障。經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),膏體泵結構,料缸和擺缸的真空表均超過規(guī)定值,正常值為不超過-0.04mpa。由于沒有備用機油濾芯,膏體泵配置,只能采取使用或-進行清洗。而煤泥泵使用的機油濾芯是紙質濾芯,清洗效果不佳。清洗后只能維持很短的運行時間。所以建各使用單位多多準備一些機油濾芯,以便更換。
二、1#煤泥泵在調試期間出現(xiàn)過擺缸卸荷不回零。卸荷閥進油管振動大。拆卸荷閥進行清洗,多次清洗后,故障消除。
三、運行一段時間后,1#煤泥泵擺缸不動作。在對卸荷閥進行清洗后,故障依然。用壓力表測量擺缸蓄能器皮囊壓力后,膏體泵,顯示5mpa。正常壓力為擺缸10mpa,料缸3.8mpa。在經(jīng)過給蓄能器皮囊加入氮氣后,故障消除。擺缸工作正常。運行了2分鐘后,停泵發(fā)現(xiàn)動力包油箱加油口處冒煙,經(jīng)過檢查、確認所冒煙為氮氣。判斷為擺缸蓄能器皮囊損壞。拆卸蓄能器皮囊后,檢查發(fā)現(xiàn)皮囊一個長3cm的口子。皮囊已損壞。更換皮囊后,故障消除。
四、當皮囊更換后發(fā)現(xiàn)在不啟動泵送的情況下,擺缸壓力表會自動擺動,而且擺動頻率較快。在調整擺缸壓力時,不能控制在10~15mpa之間,超過15mpa,到達18.5mpa,并且卸荷壓力不回零,在5mpa量程時停止回零,在自動泵送一小時后,擺缸停止工作,卸荷閥回油管振動大,聲音刺耳。油溫上升很快。在第三次清洗后,擺缸不動作了,擺缸壓力無法調整了,檢查皮囊完好,氮氣壓力正常。調節(jié)單向節(jié)流閥,也不見好轉。從2#泵拆下卸荷閥更換上后,泵送正常。判斷為卸荷閥損壞。在拆卸卸荷閥時,應注意回油腔有高壓油噴出。
五、煤泥泵運行時,料缸壓力為3mpa,擺缸工作正常,但鍋爐給料器沒有煤泥進入,首先,判斷為堵管。檢查管道,沒有發(fā)現(xiàn)堵管。其次,檢查料缸活塞。料缸活塞完好,無明顯磨損現(xiàn)象。無漏煤泥現(xiàn)象。料缸活塞完好。后,檢查切割環(huán)。發(fā)現(xiàn)橡膠彈簧損壞。故障原因查明。損壞原因:煤泥較差,雜物較多。
關于煤泥泵的常見故障問題就給大家講到這里了,希望能對我們相關工作人員起到一定的幫助作用。
錐閥泵
錐閥高壓柱塞泵采用液壓驅動活塞往返運動,同時錐閥進行切換,來使物料進行吸入推出動作,使物料輸送出去,錐閥高壓柱塞泵由控制柜、液壓站、主油缸、料缸、活塞、水箱、泵座、錐閥油缸、錐閥密封座等部分組成,液壓站采用恒壓控制、恒流量控制兩種集成塊控制模式,主油缸上采用線性檢測以及壓力檢測等傳感器,反饋形成壓力等信號到控制柜,以便實時控制泵動作;活塞、料缸、泵座以及錐閥密封座根據(jù)物料成份以及溫度采用不同材質,同時要結合設備耐磨性、耐腐蝕性、密封性能以及強度等因素;钊麛M采用高分子聚氨酯或加強型橡膠等材料,料缸擬采用鋼桶內(nèi)鍍鉻(厚0.3mm)或碳氮共參等處理工藝,泵座采用耐磨鑄鋼或不銹鋼鑄鋼整體鑄造,并采用水力模型以減少壓力損失;錐閥密封座由密封座、閥芯組成,采用錐面密封,閥芯上有橡膠密封座。
技術關鍵點
1、適用于污泥、藥泥、煤泥、危險廢棄物等非牛頓流體物料泵送;
2、甭提整體制造,水力模型,阻力小;
3、輸送壓力更高,壓力基本恒定;
4、維修量小,后續(xù)基本無備件。
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